高升功率汽油机工作一致性分析

赵慧超 ,  李华 ,  韩令海 ,  黄平慧 ,  姜恩伟 ,  陈明 ,  孙泽天 ,  宫艳峰

吉林大学学报(工学版) ›› 2024, Vol. 54 ›› Issue (11) : 3095 -3102.

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吉林大学学报(工学版) ›› 2024, Vol. 54 ›› Issue (11) : 3095 -3102. DOI: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20230319
车辆工程·机械工程

高升功率汽油机工作一致性分析

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High specific power gasoline engine cylindrical working load consistency analysis

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摘要

针对高升功率V型8缸发动机各缸工作一致性偏差问题进行了仿真分析和试验研究。通过仿真分析,明确了导致各缸工作差异的原因,优化了凸轮型线,并分析了型线优化方案对V8发动机工作一致性、动力性以及经济性的影响,基于仿真结果进行了样件试制和试验。试验结果表明:进气凸轮型线改进方案可以显著改善高转速大负荷工况下不同气缸之间的负荷偏差现象,各缸负荷一致性最大改善幅度3.1%,同时发动机的动力性、经济性和排放与基础型线方案相同。在部分负荷工况下的发动机动力性、经济性和排放与基础型线方案相当,证实了型线改进的效果。

Abstract

Simulation analysis and experimental research were conducted to investigate the problem of operating consistency deviation of each cylinder in a high specific power V8 engine. Through the simulation analysis, the causes of the differences in the operation of each cylinder were clarified, the cam profile was optimized, and the effects of the profile optimization proposal for engine test on the operation consistency, power and economy performance of the V8 engine were analyzed. The test results show that the optimized intake cam profile can significantly improve the load deviation among cylinders under high speed and high load conditions, with a maximum improvement of 3.1% in the load consistency of each cylinder, while the engine full load, economy and emissions performance are the same as the base profile. The engine performance under partial load conditions are comparable to the basic profile, which confirms the effect of profile optimization.

Graphical abstract

关键词

汽油机 / 高升功率 / 一致性 / 点火顺序 / 压力波动 / 型线改进

Key words

gasoline engine / high specific power / consistency / firing order / pressure fluctuation / cam profile optimization

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赵慧超,李华,韩令海,黄平慧,姜恩伟,陈明,孙泽天,宫艳峰. 高升功率汽油机工作一致性分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2024, 54(11): 3095-3102 DOI:10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20230319

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0 引 言

为了应对不断加严的乘用车油耗和排放法规,增压直喷发动机得到了广泛应用。V型8缸增压直喷发动机是匹配高端豪华车型的经典机型,对动力性要求高,发动机的升功率大幅增加,增压压力高达0.3 MPa,部分机型平均有效压力已经达到3 MPa1。由于汽油机的循环变动大,且V8发动机特殊的点火间隔问题,在极高的升功率下,V8发动机会出现各缸工作负荷不一致的现象,影响NVH性能,甚至会导致可靠性问题2

由于V8发动机的特殊匹配应用场景,NVH性能改善极其重要。目前,针对发动机NVH改善已有大量文献研究3-7,FEV公司的Schneider使用CAE方法研究了如何消除动力总成的噪声和震动,指出燃烧激励是造成发动机NVH性能变差的重要原因8。韦恩州立大学的Taraza建立统计学模型研究曲轴扭振和各缸扭矩之间的关系,确定了各缸负荷差异对曲轴扭振有显著影响9

为了改善V8发动机各缸工作的一致性,本文从优化换气过程入手,采用试验和仿真分析相结合的方法,重点研究了型线改进方案对高升功率发动机各缸工作一致性和其他各项性能指标的影响规律。目前,在高升功率发动机上采用型线改进方案进行工作一致性优化,还没有相关研究。本论文涉及的理论和研究方法具有普适性,不局限于V型机,可以在不改变发动机本体结构的前提下,显著改善各缸工作一致性。

1 研究平台建立

本文采用了试验和仿真分析相结合的方式进行研究,仿真分析平台进行换气过程原理分析和型线方案改进效果分析,台架试验验证优化方案的性能改善效果。

1.1 试验平台

图1为发动机试验系统总布置示意图。图2为试验发动机实物图。该发动机是一款V型8缸汽油机,采用了大流量换气系统和两个双流道涡轮增压器,支撑发动机高动力性指标达成,主要结构参数见表1

试验过程:缸压信号采集使用奇石乐水冷式缸压传感器,避免信号漂移,保证缸压采集精度。采用AVL PUMA测试系统和Indicom燃烧分析仪,同步采集缸压和进排气高频低压压力波,进气压力波用于缸压修正,测试中的热力损失角均进行了修正。尾气分析设备采用Horiba排放分析仪。发动机空燃比采用Bosch的宽带氧传感器进行采样并进行闭环控制。

1.2 仿真平台

本文采用一维热力学仿真分析软件GT-power搭建了V8发动机详细仿真模型,如图3所示。该模型基于一汽产品开发数据库进行了详细模型校准,采用了SIturb燃烧模型、Douaud&Eyzat爆震模型、WoschniGT传热模型以及EngCylTWallSoln壁温求解模型、优化的双流道增压器模型等。校准后的模型仿真与试验缸压对比图见图4,从中可以看出模型的仿真精度高。

2 仿真结果及分析

2.1 原机进气和IMEP变动特性分析

面向高端豪华乘用车进行开发的V8发动机曲轴设计通常采用十字曲轴方案,如图5所示。十字曲轴的平顺性更好,在曲柄臂上增加平衡重可以很好地解决发动机一阶和二阶震动问题。

采用十字曲轴后也引入了新的问题,那就是各个气缸之间点火间隔不均匀。图6列出了V8发动机的实际点火顺序1-5-4-8-6-3-7-2,从图中可以看出,同一个气缸列有3种点火间隔,分别是90 °CA、180 °CA和270 °CA。而且,由于点火间隔小,1缸和2缸存在进气门同时开启的“抢气”现象,6缸和8缸也存在同样现象。

由于点火间隔不均匀,导致进气歧管内的压力波动大,波形不规则,仿真结果如图7所示。图中说明了点火顺序为1-5-4-8-6-3-7-2时,额定转速工况和低端扭矩工况下的进气歧管压力波,从中可以看出两个工况下3个压力波波峰的幅值均不一致,额定功率工况下波峰和波谷最大差值约为0.05 MPa。

为了进行对比分析,图8列出了点火顺序1-5-4-8-3-7-2-6,点火间隔均匀时,相同工况下的进气歧管压力变化仿真分析结果。从中可以看出,歧管压力波动呈现出很强的规律性,对应每个气缸列的4次换气过程,出现了4个压力波波峰和波谷,并且波动幅度明显降低,最大波动幅值降低至0.03 MPa。6 000 r/min和2 000 r/min外特性均呈现出相同的规律。由此可见,点火间隔不均匀是影响歧管压力波动的主要原因。

本文进一步分析了歧管压力波动对缸内工质质量的影响规律。图9列出了不均匀点火的情形下,V8发动机一个气缸列的进气歧管压力、1~4号气缸的缸内压力曲线以及进气门关闭时刻的对应关系图。另一个气缸列5~8号气缸的工作情形与之相同。可以看出,不同气缸的进气门关闭时刻,对应的进气歧管内的压力值差异较大。

进气歧管压力波动在较大程度上影响了各个气缸的换气效率。本文引入式(1)用于计算进气门关闭时刻缸内新鲜工质的质量。

pIVCV=mIVCRT

式中:pIVCmIVC分别为进气门关闭时刻的缸内压力和缸内新鲜工质质量。

式(1)中可以看出,其他参数相同的前提下,pIVCmIVC线性相关,进气关闭时刻歧管压力越高,对应的气缸内新鲜空气质量也越大,该气缸做功能力就越强,体现在缸压曲线上其峰值也越高,由此导致了各缸工作一致性差异。

图10列举了5 000 r/min和6 000 r/min全负荷工况下的各缸平均指示压力平均值的变化情况。图11说明了6 000 r/min全负荷工况下200个循环的各缸平均指示压力变化情况。可以看出,3号和5号气缸的IMEP比其他各气缸IMEP大,缸间负荷差异较大。在5 000 r/min时IMEP相对偏差9.3%,而在6 000 r/min时,IMEP的相对偏差也达到了8.3%,相对偏差计算公式见式(2)

IMEPDev=(IMEPmax-IMEPmin)/IMEPmax

如文献[9]所述,各缸IMEP的显著差异会导致曲轴扭振,影响发动机工作平顺性,降低工作品质。尤其是在高转速大负荷工况下,IMEP差异更加明显,需要在现有的点火间隔和结构条件下,改善各缸进气量差异。

2.2 气门型线对换气过程的影响

在点火间隔不均匀的前提下,为改善V8发动机各缸工作一致性,本文对换气过程进行了深入研究分析。

首先对6 000 r/min全负荷工况进行研究。图12为该工况下3号气缸的换气过程压力曲线。如图中红色虚线框所示,在进气过程末期进气门关闭之前,存在进气压力波高于缸内压力的现象,导致了3号气缸内新鲜空气质量进一步增加。而图中黑色虚线框内,在排气门和进气门重叠期内,缸内压力受到排气压力波干扰,出现缸内压力高于进气歧管压力的现象,使缸内的新鲜工质产生倒流,会导致缸内工质质量减小。

根据仿真分析结果,本文提出了两种型线优化方案:第一种是通过缩短进气持续期降低3号、5号气缸的充气效率;第二种是通过将排气门关闭时刻提前,提高排气脉冲,增加缸内压力,增加缸内工质反流,以降低3号、5号气缸的充气效率的方法,使8个气缸的新鲜工质质量趋于平均,从而改善各缸工作负荷和平顺性。图13列出了具体的型线优化方案,需要强调的是,两种型线优化方案只针对3号和5号气缸,其他各缸的型线与基础型线仍然保持一致。

2.3 气门型线仿真分析结果

图14图15分别列出了两种方案和基础方案在高转速外特性时的各缸负荷一致性仿真分析结果。可以看出,在不同工况下方案一和方案二对各缸偏差的影响差异较大,方案二对于改善发动机各缸一致性效果更明显。

图16中进一步给出了其他典型工况下的各缸一致性分析结果。可以看出,方案二在大负荷工况下改善各缸一致性具有非常显著的效果。IMEP偏差改善度为3%~5%,而且在小负荷工况下,方案二的综合性能与基础型线方案性能相当。

基于上述仿真分析结果,确认采用进气包角变小的方案二进行方案试制,并进行试验验证。方案二中3号和5号气缸进气包角为170 °CA,其他各缸的型线与基础型线保持一致,基础型线进气包角为180 °CA。

3 试验结果及分析

通过试验方法对基础型线和型线方案二进行了对比研究。

图17对比了两种型线方案下的外特性性能。从图中可以看出,方案二与基础型线相比,发动机的最大扭矩、比油耗、泵气损失、燃烧参数和排放参数等并无明显差异,方案二未导致发动机动力性、经济性和排放性能变差。但在大负荷工况下,各缸工作一致性显著改善,4 000 r/min各缸负荷偏差改善3.1%,6 000 r/min各缸负荷偏差改善2.6%,达到了工作一致性改善的预期效果。

图18比较了两种型线方案在典型部分负荷工况下的燃烧稳定性,以IMEP的循环变动表示。可以看出,方案二和基础型线的燃烧稳定性基本一致,未对部分负荷的燃烧稳定性产生负面影响。虽然在某些工况下方案二的燃烧稳定性略差,比如在1 875 r/min、0.328 MPa工况下,但仍然满足≤3%的工程要求。

图19列出了典型部分负荷工况下的IMEP各缸偏差情况。可以看出,两种方案的循环变动基本相当,差异不明显,方案未对部分负荷的燃烧稳定性产生负面影响。

综上所述,方案二和基础型线在全负荷和部分负荷典型工况下,动力性、排放、燃烧稳定性等方面的性能基本相当,无显著差异。但方案二在高转速大负荷工况下,对于改善各缸均匀性、减小各缸负荷偏差具有显著的效果,达到了工作一致性改善的目标,证实了仿真分析结果的合理性以及发动机工作一致性改善方法的有效性。

4 结 论

(1)针对V8发动机的换气过程进行了仿真分析,明确了进气压力、缸内压力以及排气压力之间的影响关系。在换气冲程内,进气压力高于缸内压力会导致缸内工质质量增加,排气压力高于缸内压力会导致缸内工质质量减少。

(2)从平衡各缸进气量的方向提出了排气相位前移和进气包角变小两种型线方案。仿真结果证实3号和5号气缸的进气包角变小10 °CA这一方案对改善发动机各缸一致性效果更明显。各缸IMEP偏差改善度达到3%~5%。

(3)对进气包角变小的气门型线方案二进行了试验对比。结果表明:方案二在高转速大负荷工况能显著改善IMEP各缸一致性,最大改善率达到3.1%,对发动机外特性和部分负荷工况下的其他各项性能影响较小,是改善高升功率发动机工作一致性的有效手段。

(4)本文提出的改善发动机各缸工作一致性的分析方法不拘泥于V8发动机以及点火顺序不均匀的情况,在任何可能产生较大进气偏差的场景下,该分析方法都是行之有效的,比如点火间隔均匀的高功率的直列4缸发动机。

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