柴油机连杆断裂失效机理分析及改进

焦明裕, 李成艳, 蒋丽媛, 孔龙

内燃机与动力装置 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (04) : 104 -110.

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内燃机与动力装置 ›› 2025, Vol. 42 ›› Issue (04) : 104 -110. DOI: 10.19471/j.cnki.1673-6397.2025.04.014

柴油机连杆断裂失效机理分析及改进

    焦明裕, 李成艳, 蒋丽媛, 孔龙
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摘要

为解决某柴油机连杆在疲劳试验中出现的断裂故障,观察断口的宏观及微观形貌,对连杆进行金相组织分析、能谱分析、非金属夹杂物化学成分及含量等级检验,确定连杆断裂原因,提出改进措施,并对改进后连杆进行疲劳试验和整机耐久试验。结果表明:连杆原材料钢棒中心存在疏松缺陷,经下料切割及高温锻造后在连杆小头顶部产生氧化铁,氧化铁在交变载荷作用下成为疲劳源,导致连杆产生裂纹;连杆中硫化物夹杂含量过高、长度超限且具有方向性,使裂纹向外扩展,加速连杆断裂过程。采取降低钢棒连铸过热度、提高超声波探伤等级、降低硫元素和硫化物含量等改进措施,改进后连杆顺利通过疲劳试验和整机耐久试验,未再发生连杆断裂失效故障,改进措施有效。

关键词

连杆断裂 / 疲劳 / 疏松缺陷 / 非金属夹杂

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柴油机连杆断裂失效机理分析及改进[J]. 内燃机与动力装置, 2025, 42(04): 104-110 DOI:10.19471/j.cnki.1673-6397.2025.04.014

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