某型柴油机缸套密封圈破损故障分析及工艺优化

刘丁丁, 王勇超, 侯潇帅, 栾玉庆

内燃机与动力装置 ›› 2026, Vol. 43 ›› Issue (01) : 86 -92.

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内燃机与动力装置 ›› 2026, Vol. 43 ›› Issue (01) : 86 -92. DOI: 10.19471/j.cnki.1673-6397.2026.01.012

某型柴油机缸套密封圈破损故障分析及工艺优化

    刘丁丁, 王勇超, 侯潇帅, 栾玉庆
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摘要

为解决某型柴油机缸套压装过程中密封圈破损率较高的问题,采用失效模式与影响分析法找出造成密封圈破损的显著影响因子,通过试验并借助Minitab软件分析各影响因子对压装力的影响,提出工艺优化方案并进行试验和生产验证。结果表明:导致密封圈破损的高风险影响因子为密封圈装配温度、装配涂油位置、压装速度、缸套凹槽圆角半径、缸孔倒角和压装力;优化的缸套装配工艺为:缸孔倒角的测点为均布于倒角圆周的4个点,在密封圈和缸孔倒角两处涂抹润滑油,缸套凹槽圆角半径为0.25 mm,缸套压装速度为5 mm/s,密封圈装配温度为60℃;优化后的试验结果表明,缸套平均压装力为1.128 kN,与预测最优压装力接近,优化措施有效;实际生产结果表明,优化后工艺显著提高了缸套装配质量与生产效率。

关键词

柴油机缸套 / 密封圈破损 / 压装工艺 / 工艺优化

Key words

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刘丁丁, 王勇超, 侯潇帅, 栾玉庆. 某型柴油机缸套密封圈破损故障分析及工艺优化[J]. 内燃机与动力装置, 2026, 43(01): 86-92 DOI:10.19471/j.cnki.1673-6397.2026.01.012

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